JLH高硫容抑盐脱硫催化剂
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使用JLH高硫容抑盐脱硫催化剂前、 后运行情况投加JLH催化剂前,开大溶液泵,溶液循环 量在240m3/h,开7支喷射器,再生压力0.38~ 0.4MPa,变脱前H2S含量90~120mg/Nm3,变脱 后H2S含量24~35mg/Nm3,变脱塔阻力30~35kPa。
上午开始投加JLH催化剂,前3天每天投加50kg,后2天改为25kg/d,以后根据溶液分析情况、脱硫后H2S及硫泡沫情 况及时调整催化剂的投加量,在投加JLH催化剂期间,出现下面变化。
(1)一直没有补充碱,溶液中碳酸钠含量由 4.24g/L提高到6.36g/L,碳酸氢钠小幅度下降,但溶液中总碱度没有太大变化。
(2)溶液的pH值由8.09提高到了8.62。
(3)贫液氧化电势电位由-30mv逐渐提高到+25mv。
(4)在入口H2S不变、溶液循环量不变的情况下,出口H2S出现逐渐下降趋势,投加JLH催 化剂当天下午出口H2S就降到10mg/Nm3以下, 从第二天开始始终稳定在5mg/Nm3以内。
(5)后期为了验证JLH催化剂的性能,采取故意降低变脱溶液循环量至160m3/h(喷射器减 到只开4支,因降低溶液循环量,每天可节约电 费约860元左右),逐步提高变脱前H2S含量至 170mg/Nm3,逐渐减少JLH催化剂的投加量(Zui少时每天只投加10kg),降低溶液中JLH催化剂 浓度(1.5g/L左右)的方法来验证,但变脱后H2S≤5.1mg/Nm3,且长时间控制在1.7mg/Nm3,脱硫效率和脱硫精度得到了保障(变脱后H2S大 幅度下降,减轻了H2S对后工段设备的腐蚀,同 时也降低了后工段精脱硫剂的用量)。
上午开始投加JLH催化剂,前3天每天投加50kg,后2天改为25kg/d,以后根据溶液分析情况、脱硫后H2S及硫泡沫情 况及时调整催化剂的投加量,在投加JLH催化剂期间,出现下面变化。
(1)一直没有补充碱,溶液中碳酸钠含量由 4.24g/L提高到6.36g/L,碳酸氢钠小幅度下降,但溶液中总碱度没有太大变化。
(2)溶液的pH值由8.09提高到了8.62。
(3)贫液氧化电势电位由-30mv逐渐提高到+25mv。
(4)在入口H2S不变、溶液循环量不变的情况下,出口H2S出现逐渐下降趋势,投加JLH催 化剂当天下午出口H2S就降到10mg/Nm3以下, 从第二天开始始终稳定在5mg/Nm3以内。
(5)后期为了验证JLH催化剂的性能,采取故意降低变脱溶液循环量至160m3/h(喷射器减 到只开4支,因降低溶液循环量,每天可节约电 费约860元左右),逐步提高变脱前H2S含量至 170mg/Nm3,逐渐减少JLH催化剂的投加量(Zui少时每天只投加10kg),降低溶液中JLH催化剂 浓度(1.5g/L左右)的方法来验证,但变脱后H2S≤5.1mg/Nm3,且长时间控制在1.7mg/Nm3,脱硫效率和脱硫精度得到了保障(变脱后H2S大 幅度下降,减轻了H2S对后工段设备的腐蚀,同 时也降低了后工段精脱硫剂的用量)。